6ES7312-5BF04-0AB0參數(shù)詳細(xì)
1 引言
近年來,隨著我國自動化技術(shù)的提高,工廠自動化也上了一個新臺階。PLC作為一個新興的工業(yè)控制器,以其體積小,功能齊全,價(jià)格低廉,可靠性高等方面具有的優(yōu)點(diǎn),在各個領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。
作為的印刷機(jī)生產(chǎn)廠家---北人集團(tuán)公司,為了使產(chǎn)品性能穩(wěn)定,易于維護(hù),我們采用了以PLC為主控器的控制方案。由于雙色印刷機(jī)要求易于操作,精度高,故其輸入,輸出點(diǎn)較多,因此采用了雙機(jī)通訊。上位機(jī)采用三菱FX2N-80MR+32EX+4D/A,主要負(fù)責(zé)主傳動的控制,各機(jī)組離合壓的控制,以及氣泵,氣閥的控制等。下位機(jī)采用三菱 FX2N-64MR+4A/D,主要負(fù)責(zé)水輥電機(jī)的控制,主傳動的調(diào)速輸出,調(diào)版電機(jī)數(shù)據(jù)采集等。同時(shí)選用了一臺三菱5.7寸觸摸屏,主要負(fù)責(zé)水輥電機(jī)速度顯示,調(diào)版顯示,以及整機(jī)故障顯示等。本系統(tǒng)運(yùn)行可靠,維護(hù)方便,操作簡便直觀,大大提高了膠印機(jī)的檔次,受到用戶好評。
2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下:
其中,上位機(jī)與下位機(jī)采用了RS485通訊,通訊方便,可靠。對多色機(jī)而言,安全因素很重要。在設(shè)計(jì)中,每個機(jī)組既要考慮到安全控制,其中包括本位機(jī)組的急停,安全按鈕;還要考慮方便操作,包括每個機(jī)組均應(yīng)有正點(diǎn),反點(diǎn)按鈕。因此,一方面輸入點(diǎn)增加很多;另一方面,走線也很不方便。采用雙機(jī)通訊,可以很好地解決此問題,各機(jī)組的走線可以按照就近原則,進(jìn)入離它較近的控制柜內(nèi),既節(jié)省了走線,也方便了控制。
由于印刷機(jī)是一個精度較高的機(jī)械,印刷品的好壞一方面在于機(jī)械加工以及安裝的精度,另一方面,也取決于水路,墨路的平衡以及合壓的準(zhǔn)確性。雙色機(jī)的每一色組,都有水路和墨路裝置。為了便于水輥速度的調(diào)節(jié),每根水輥都用一個變頻器控制,同時(shí),主電機(jī)速度也需要變頻器調(diào)節(jié)。因此,為了實(shí)現(xiàn)多路速度調(diào)節(jié),我們采用了三菱4D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換器,它將PLC方給出的數(shù)字量,根據(jù)相應(yīng)的算法,轉(zhuǎn)換成0~10V直流電壓輸出,很好地實(shí)現(xiàn)了多路速度調(diào)節(jié)要求。
在印刷過程中,調(diào)版是一個比較繁瑣的過程。尤其對多色機(jī)來說,各組版對正的精度會對印品產(chǎn)生很大的影響。如果套印不準(zhǔn),印刷品就會出現(xiàn)字面重疊或影像不清。一般來說,印版軸向調(diào)節(jié)范圍為-2mm~+2mm ,周向調(diào)節(jié)范圍為-1mm~+1mm。如果使用手動調(diào)版,會浪費(fèi)很多時(shí)間,而且精度不高。為了實(shí)現(xiàn)自動打版,我們在版輥上安裝了電位器,通過電位器將模擬量傳送給4A/D,經(jīng)過PLC處理,可將版輥的轉(zhuǎn)動精度很好地控制在打版范圍內(nèi)。
觸摸屏作為一種新型的人機(jī)界面,從一出現(xiàn)就受到關(guān)注,它的簡單易用,強(qiáng)大的功能及優(yōu)異的穩(wěn)定性使它非常適合用于工業(yè)環(huán)境。用戶可以自由地組合文字,按鈕,圖形,數(shù)字等來處理或監(jiān)控管理隨時(shí)可能變化的信息。隨著機(jī)械設(shè)備的飛速發(fā)展,以往的操作界面需由熟練的操作員才能操作,無法提高效率。但使用人機(jī)界面,能明確指示并告知操作員機(jī)器設(shè)備目前的狀況,使操作變得簡單生動。使用觸摸屏,還可以使機(jī)器配線標(biāo)準(zhǔn)化,簡單化,同時(shí)也能減少PLC控制所需的I/O點(diǎn)數(shù),降低生產(chǎn)成本,也相對提高整套設(shè)備的附加價(jià)值。三菱觸摸屏和三菱PLC有很好的通用性,能在線監(jiān)視并修改程序,不必很麻煩的重復(fù)插拔接口。
3 軟件設(shè)計(jì)
3.1 給紙?jiān)O(shè)計(jì)
印刷機(jī)整體的電氣設(shè)計(jì)還是比較復(fù)雜的,對時(shí)間的要求也很嚴(yán)格。在機(jī)器的很多地方裝有接近開關(guān),用來檢測不同的時(shí)間點(diǎn)。在印刷過程中,走紙的好壞是影響機(jī)器質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)。所謂紙走的好壞,指的是無歪張,雙張等現(xiàn)象,如果有歪張,雙張現(xiàn)象,在高速情況下,就會將走壞的紙,卷入機(jī)器內(nèi),從而破壞膠皮,給用戶帶來很大損失。此過程流程如下: 在實(shí)驗(yàn)中,我們發(fā)現(xiàn),按照上述流程編制的程序,在低速沒有問題,但速度增高至7000r/h后,就會出現(xiàn)歪張鎖不住現(xiàn)象。究其原因,主要是因?yàn)楣忸^反應(yīng)時(shí)間和磁鐵動作時(shí)間滯后造成。程序在執(zhí)行過程中,采用循環(huán)掃描方式,為了讓電磁鐵輸出提前,在設(shè)計(jì)中,我采用了中斷和三菱編程指令的輸入輸出刷新指令,使電磁鐵輸出立即執(zhí)行,提前了電磁鐵動作時(shí)間,即使在12000r/h的速度下,也能很好的鎖住有故障的紙張,解決了給紙的一大難題。
3.2離合壓設(shè)計(jì)
離壓,合壓在印刷中具有很重要的作用。離合壓的準(zhǔn)確性,對印品質(zhì)量的好壞有著直接的影響。合壓過早,會弄臟壓印輥筒,給操作帶來很多不便;離壓過早,會使最后一張紙印不上完整的圖案,造成紙張浪費(fèi)。
在設(shè)計(jì)中,離壓,合壓的程序流程如圖所示: 印刷時(shí),版輥筒與膠皮輥筒先合壓,膠皮輥筒與壓印輥筒后合壓。在我們的機(jī)器中,合壓全部采用了氣動裝置,每個氣缸都有一個動作時(shí)間。由于印刷速度是多段速,在3000~12000r/h之間,根據(jù)用戶需要可選擇不同的速度。但是,氣缸動作時(shí)間是一定的,齒輪轉(zhuǎn)過角度是一定的,因此,機(jī)器速度不同時(shí),合壓時(shí)間也不同。為了解決此問題,我們根據(jù)理論計(jì)算值,找出對于不同機(jī)器速度時(shí),機(jī)器的延時(shí)時(shí)間。采用比較指令,當(dāng)機(jī)器段速與理論值相等時(shí),延時(shí)相應(yīng)的時(shí)間,使壓印輥筒與膠皮輥筒準(zhǔn)確合壓。經(jīng)過多次試驗(yàn),離壓,合壓都沒有問題。
3.3 人機(jī)界面設(shè)計(jì)
在人機(jī)界面中,設(shè)計(jì)了7幅畫面,包括整體圖形,故障顯示,機(jī)器速度和計(jì)數(shù)顯示,水輥速度顯示,調(diào)版監(jiān)控等。故障顯示使用指示器,給出位元件即可實(shí)現(xiàn)閃動效果,讓操作者很方便的知道故障部位,整體感很好。在水輥速度顯示中,設(shè)計(jì)了一個柱狀圖,可以顯示水量增加大小,只需按下柱狀圖,就可增加水量,同時(shí)也可方便監(jiān)控。如圖所示:
4. 結(jié)束語
印刷機(jī)的一套電氣設(shè)計(jì)屬于系統(tǒng)設(shè)計(jì),包括硬件,軟件設(shè)計(jì),涵蓋范圍較廣。這里,我只簡單介紹了其中比較重要的幾部分,其它細(xì)節(jié)還有很多,這里不再一一列舉。使用三菱的一套控制系統(tǒng),感覺可靠,方便,在機(jī)器批量生產(chǎn)過程中,沒有發(fā)現(xiàn)大問題。其PLC功能齊全,可靠耐用,指令簡潔,與其他產(chǎn)品相比,感覺三菱整體軟件系統(tǒng)界面都比較友好,給用戶編程,維修都帶來極大方便。其觸摸屏與PLC有很好的通用性,可通過觸摸屏]監(jiān)視并修改程序,這是其它產(chǎn)品所不能匹及的。總之,三菱的工控元件給設(shè)計(jì)人員和用戶都帶來了很多方便
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三相異步電動機(jī)全壓起動就是:起動時(shí)加在電動機(jī)定子繞組上的電壓為額定電壓,也稱直接起動。
一、 單向旋轉(zhuǎn)控制電路
1 、點(diǎn)動正轉(zhuǎn)控制線路
點(diǎn)動正轉(zhuǎn)控制線路是用按鈕、接觸器來控制電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的的正轉(zhuǎn)控制線路。如圖 2.5 所示。
起動:按下起動按鈕 SB →接觸器 KM 線圈得電→ KM 主觸頭閉合→電動機(jī) M 起動運(yùn)行。
停止:松開按鈕 SB →接觸器 KM 線圈失電→ KM 主觸頭斷開→電動機(jī) M 失電停轉(zhuǎn)。
停止使用時(shí):斷開電源開關(guān) QS 。
2 、接觸器自鎖正轉(zhuǎn)控制線路
在要求電動機(jī)起動后能連續(xù)運(yùn)行時(shí),采用上述點(diǎn)動控制線路就不行了。因?yàn)橐闺妱訖C(jī) M 連續(xù)運(yùn)行,起動按鈕 SB 就不能斷開,這是不符合生產(chǎn)實(shí)際要求的。為實(shí)現(xiàn)電動機(jī)的連續(xù)運(yùn)行,可采用圖 2.6 所示的接觸器自鎖正轉(zhuǎn)控制線路。
圖 2.5 點(diǎn)動正轉(zhuǎn)控制電路圖 2.6 接觸器自鎖正轉(zhuǎn)控制線路
線路的工作原理如下:先合上電源開關(guān) Q 。
起動:按下起動按鈕SB1→
當(dāng)松開 SB1 常開觸頭恢復(fù)分?jǐn)嗪?,因?yàn)榻佑|器 KM 的常開輔助觸頭閉合時(shí)已將 SB1 短接,控制電路仍保持接通,所以接觸器 KM 繼續(xù)得電,電動機(jī) M 實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。像這種當(dāng)松開起動按鈕 SB1 后,接觸器 KM 通過自身常開觸頭而使線圈保持得電的作用叫做自鎖(或自保)。與起動按鈕 SB1 并聯(lián)起自鎖作用的常開觸頭叫自鎖觸頭(也稱自保觸頭)。
停止:按下停止按鈕SB2
當(dāng)松開 SB2 其常閉觸頭恢復(fù)閉合后,因接觸器 KM 的自鎖觸頭在切斷控制電路時(shí)已分?jǐn)?,解除了自鎖, SB1 也是分?jǐn)嗟?,所以接觸器 KM 不能得電,電動機(jī) M 也不會轉(zhuǎn)動。
電路的保護(hù)環(huán)節(jié):
?。ǎ保┒搪繁Wo(hù)
?。ǎ玻┻^載保護(hù)
?。ǎ常┦汉颓穳罕Wo(hù)
3 、連續(xù)與點(diǎn)動混合控制的正轉(zhuǎn)控制電路
機(jī)床設(shè)備在正常運(yùn)行時(shí),一般電動機(jī)都處于連續(xù)運(yùn)行狀態(tài)。但在試車或調(diào)整刀具與工件的相對位置時(shí),又需要電動機(jī)能點(diǎn)動控制,實(shí)現(xiàn)這種控制要求的線路是連續(xù)與點(diǎn)動混合控制的正轉(zhuǎn)控制線路。
?。ǎ保┻B續(xù)控制:
?。ǎ玻c(diǎn)動控制
二、 可逆旋轉(zhuǎn)控制電路
?。保鬼橀_關(guān)控制的正反轉(zhuǎn)控制電路
?。玻粹o控制的正反轉(zhuǎn)控制電路
( 1 )正轉(zhuǎn)控制
( 2 )反轉(zhuǎn)控制
?。?span> 3 )停止
3.自動往復(fù)控制電路
有些生產(chǎn)機(jī)械,如萬能銑床,要求工作臺在一定距離內(nèi)能自動往返,而自動往返通常是利用行程開關(guān)控制電動機(jī)的正反轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)工作臺的自動往返運(yùn)動。
圖 2.10 ( b )為工作臺自動往返行程控制線路,工作過程如下:按下起動按鈕 SB1 , KM1 得電并自鎖,電動機(jī)正轉(zhuǎn)工作臺向左移動,當(dāng)?shù)竭_(dá)左移預(yù)定位置后,擋鐵 1 壓下 SQ1 , SQ1 常閉觸頭打開使 KM1 斷電, SQ1 常開觸頭閉合使 KM2 得電,電動機(jī)由正轉(zhuǎn)變?yōu)榉崔D(zhuǎn),工作臺向右移動。當(dāng)?shù)竭_(dá)右移預(yù)定位置后,擋鐵 2 壓下 SQ2 ,使 KM2 斷電, KM1 得電,電動機(jī)由反轉(zhuǎn)變?yōu)檎D(zhuǎn),工作臺向左移動。如此周而復(fù)始地自動往返工作。當(dāng)按下停止按鈕 SB3 時(shí),電動機(jī)停轉(zhuǎn),工作臺停止移動。若因行程開關(guān) SQ1 、 SQ2 失靈,則由極限保護(hù)行程開關(guān) SQ3 、 SQ4 實(shí)現(xiàn)保護(hù),避免運(yùn)動部件因超出極限位置而發(fā)生事故。
三、 順序控制與多地控制線路
?。保樞蚩刂凭€路
(1)主電路實(shí)現(xiàn)順序控制
圖 2.11 為主電路實(shí)現(xiàn)電動機(jī)順序控制的線路,其特點(diǎn)是, M2 的主 電路接在 KM1 主觸頭的下面。電動機(jī) M1 和 M2 分別通過接觸器 KM1 和 KM2 來控制, KM2 的主觸頭接在 K M1 主觸頭的下面,這就保證了當(dāng) KM1 主觸頭閉合, M1 起動后, M2 才能起動。線路的工作原理為:按下 SB1 , KM1 線圈得電吸合并自鎖, M1 起動,此后,按下 SB2 , KM2 才能吸合并自鎖, M2 起動。停止時(shí),按下 SB3 , KM1 、 KM2 斷電, M1 、 M2 同時(shí)停轉(zhuǎn)。
?。?span> 2 )控制電路實(shí)現(xiàn)順序控制
圖 2.12 為幾種在控制電路實(shí)現(xiàn)電動機(jī)順序控制的電路。圖 2.12 ( a )所示控制線路的特點(diǎn)是: KM2 的線圈接在 KM1 自鎖觸頭后面,這就保證了 M1 起動后, M2 才能起動的順序控制要求。圖 2.12 ( b )所示控制電路的特點(diǎn)是:在 KM2 的線圈回路中串接了 KM1 的常開觸頭。顯然, KM1 不吸合,即使按下 SB2 , KM2 也不能吸合,這就保證了只有 M1 電機(jī)起動后, M2 電機(jī)才能起動。停止按鈕 SB3 控制兩臺電動機(jī)同時(shí)停止,停止按鈕 SB4 控制 M2 電動機(jī)的單獨(dú)停止。圖 2.12 ( c )所示控制電路的特點(diǎn)是:在圖 2.12 ( b )中的 SB3 按鈕兩端并聯(lián)了 KM2 的常開觸頭,從而實(shí)現(xiàn)了 M1 起動后, M2 才能起動,而 M2 停止后, M1 才能停止的控制要求,即 M1 、 M2 是順序起動,逆序停止。
2.多地控制線路
能在兩地或多地控制同一臺電動機(jī)的控制方式叫電動機(jī)的多地控制。
圖 2-13 為兩地控制的控制線路。其中 SB1 、 SB3 為安裝在甲地的起動按鈕和停止按鈕, SB2 、 SB4 為安裝在乙地的起動按鈕和停止按鈕。線路的特點(diǎn)是:起動按鈕應(yīng)并聯(lián)接在一起,停止按鈕應(yīng)串聯(lián)接在一起。這樣就可以分別在甲、乙兩地控制同一臺電動機(jī),達(dá)到操作方便的目的。對于三地或多地控制,只要將各地的起動按鈕并聯(lián)、停止按鈕串聯(lián)即可實(shí)現(xiàn)