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西門子S120電源模塊6SL3130-6TE21-6AB0詳解
一、引言:
壓力機是汽車行業(yè)沖壓車間的關(guān)鍵設(shè)備,主要用于生產(chǎn)汽車白車身各種沖壓零部件。壓力機與模具配合完成汽車沖壓件的拉延、修邊的過程中,需要調(diào)整滑塊高度,適應(yīng)不同高度的模具,其調(diào)整精度和穩(wěn)定性直接影響汽車沖壓件的質(zhì)量。
二、應(yīng)用的主要工藝點及要解決的主要問題:
目前,奇瑞公司沖壓四車間使用的小噸位壓力機的滑塊調(diào)整顯示表是機械式的,精度和穩(wěn)定性差,操作人員目視機械式顯示表不方便,容易讀出錯誤數(shù)據(jù),從而造成設(shè)備過載,引起設(shè)備故障和設(shè)備事故。而且壓力機上安裝有滑塊調(diào)整上下限位,如果壓力機單次運行或寸動,容易將限位開關(guān)打壞,上下限位開關(guān)起不到保護作用,容易引發(fā)安全事故。
三、應(yīng)用方案簡介:
為解決上述問題,汽車行業(yè)普遍采用編碼器解決方案。此方案利用旋轉(zhuǎn)編碼器記錄滑塊高度,將信號送給歐姆龍PLC高速計數(shù)模塊,經(jīng)過歐姆龍PLC處理轉(zhuǎn)化為十進制數(shù)值,然后顯示滑塊高度。編碼器方案的程序框圖見圖1。
圖1 編碼器方案的程序框圖
但是對比接近開關(guān)方案,編碼器方案的成本投入大,同時要求PLC能支持高速計數(shù)模塊,對現(xiàn)場的環(huán)境要求高。兩種方案的比較表見下表。
方案比較表
從上面的比較可以看出,接近開關(guān)方案比編碼器方案節(jié)省近7000元,而且安裝比較方便,對PLC系統(tǒng)的要求也低,還能達到規(guī)定的精度和穩(wěn)定性。
目前,我們采用的是接近開關(guān)方案。此方案通過接近開關(guān)檢測壓力機機械傳動軸旋轉(zhuǎn)的圈數(shù),將信號送到歐姆龍PLC,經(jīng)過內(nèi)部程序處理,輸出到歐姆龍PLC數(shù)字量輸出模塊,在BCD碼顯示器上顯示滑塊高度。接近開關(guān)方案的程序框圖見下圖2:
圖2 接近開關(guān)方案的程序框圖
接近開關(guān)方案的改造步驟如下:
1、利用壓力機設(shè)備上現(xiàn)有的接近開關(guān),檢測滑塊調(diào)整機構(gòu)絲桿旋轉(zhuǎn)的圈數(shù),將檢測到的圈數(shù)送入歐姆龍PLC。我們運用歐姆龍PLC的特殊指令I(lǐng)NC和DEC,通過BCD遞增和遞減功能來實現(xiàn)傳動軸正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)時,檢測圈數(shù)的加減。程序見下圖3。
2、利用游標卡尺測量傳動軸旋轉(zhuǎn)一圈時滑塊實際移動的距離,得出傳動系數(shù)。反復(fù)測量幾次后求平均值,提高傳動系數(shù)的計算精度。
3、經(jīng)過程序的運算,將傳動圈數(shù)乘以傳動系數(shù),就可以得出滑塊調(diào)整高度的當前值,再通過歐姆龍PLC將數(shù)值以BCD碼的形式,在歐姆龍PLC的輸出模塊(OC222), 以繼電器形式輸出。程序見下圖4。
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